輸煤(méi)工段21#-22#皮帶,23#皮帶以及24#皮帶下料點均存在揚塵管理題目。
現(xiàn)場無除塵係(xì)統,23#皮帶受料點及下料口揚塵嚴峻(jun4)導致整個皮帶廊粉塵(chén)汙染非常嚴峻。
23#皮帶受料點無除塵舉措措施(shī),皮帶至料倉的3個下料口處設有3台反吹布袋除塵器,設備使用(yòng)不理想已經廢(fèi)棄。現場主要存(cún)在如下題目:
皮帶轉(zhuǎn)運點排風點設置不公道,現有係統隻在22#皮(pí)帶受料點設置吸塵點,無法控製下料(liào)揚塵,導致現場粉塵汙(wū)染嚴(yán)峻(jun4)。
21#-22#皮帶轉運(yùn)點現有振打式除塵器(qì)一台,使(shǐ)用普(pǔ)通除塵布(bù)袋。
針對以上題目,我公司采取的技改方案主要目(mù)標是采(cǎi)用公道的收集罩收集與控製(zhì)皮帶揚(yáng)塵(chén)、_現場工作環境、對(duì)現有布袋除塵(chén)器進(jìn)行進級(jí)改造,新除塵用(yòng)具有(yǒu)低阻力、易清灰、運行不(bú)亂、使用壽命長等(děng)特點。
24#皮帶(dài)及皮帶下料點目前沒(méi)有設置(zhì)揚塵收集係統,也沒有粉(fěn)塵處理係統(tǒng)。
粉塵輕(qīng)易粘在布袋上,采用人工清灰效果不理想,除塵器阻力大
皮帶物料運輸過程中(zhōng)無顯著揚塵產(chǎn)生低空汙染,皮帶廓外環境大氣(qì)粉塵濃度≤2mg/Nm3,除塵舉措措施(shī)出口排放廢氣粉塵濃度(dù)≤20mg/Nm3。
輸煤工段21#-22#皮帶,23#皮帶以及24#皮帶下料(liào)點均存(cún)在揚塵收集設計不公道題目。
煙氣管道布置水平段太多,易積塵堵塞管道。 所有除(chú)塵器均(jun1)采用機(jī)械(xiè)振打或反吹清灰,長期處(chù)於癱瘓狀態,清灰效率(lǜ)低(dī)下,而采用的濾料為_滌綸208或普通織物濾(lǜ)料,導致(zhì)係統阻力大,布袋排放_標等一(yī)係列環境題目,不但汙染了現場(chǎng)環境,也導致崗位粉塵存在_標題目。
21#-22#皮帶揚塵點,23#皮帶以及24#皮帶揚塵點各設計一(yī)套(tào)頂裝式覆膜脈衝袋式除塵器,三台除塵器都配置一台(tái)風機,各係統的收集罩和管道重新優化設計。本技(jì)改方案工作內容為采用提高前輩的除塵工藝、更換風機、重新設計密閉罩及除塵風管。