首先調整PLC程序(xù),改變清灰時(shí)間及清灰頻率,並將反吹風開至_,但(dàn)隻維持了幾天。該輸送機由變頻調速電念頭拖動,其轉速(sù)由(yóu)中控操縱員根據小倉內物(wù)料(liào)情(qíng)況(kuàng)調整,盡量平均、不(bú)亂。但仍是隻維持了(le)幾天。
袋除塵(chén)器進出口壓差逐漸升高,由1.0kPa升至2.0kPa,清(qīng)灰效果變差,高溫風機出口泛起正壓。因此將高溫風機轉速由950 r/min降至850 r/min,其風(fēng)門開度由95%降至80%,並適(shì)當降低投料量,同時(shí)窯尾排風機風(fēng)門開度由95%降至70%,l5min後除塵器即恢(huī)複正常工作。將此(cǐ)風管焊縫全部滿焊(hàn),並將(jiāng)反吹風管(guǎn)每隔1m用40mm的角鋼加焊(hàn)一道加強筋(如,使其牢固、可靠。排風閥閥板及晉升閥閥板長期受高溫風的拉(lā)力及閥板封閉時的衝擊力作(zuò)用,造成閥板彎曲變形和封閉不(bú)嚴的情(qíng)況,泛起清灰時不能_堵截過濾氣流或反吹風(fēng)的情況(kuàng),而影響(xiǎng)清灰效果(guǒ)。隻能鋪(pù)排巡檢工24h人工清(qīng)灰,有時不(bú)得不停窯清灰。該除塵器正常時出口粉塵濃度為l0mg/m3左右,在(zài)2006年(nián)8月25日達到35~50mg/m3。 在(zài)回灰孔拉鏈機下加設稱(chēng)量倉,倉內回灰料由LS300單管螺旋輸送機(jī)卸出。經檢驗後重新投(tóu)產,出(chū)口粉塵濃度又恢複到10mg/m3左右(yòu)。利用停窯檢驗的機會對袋除塵器進行了檢查,發現反吹風在除塵(chén)器(qì)內部的風管隻是用5mm的鋼板花焊在一起,已開焊並裂開長3m寬10cm的口(kǒu)子4條。黄瓜视频IOS平整(zhěng)了所有的閥板並加焊了一圈加強筋,以防止閥(fá)板彎曲變形。更換破損濾袋,又用另一種顏色的熒光粉(fěn)重複上述測試至沒有泄漏點為止。
檢查發現濾袋不鏽鋼夾箍有的已斷裂。短時間停生料磨時封閉小倉下手動閘板,回灰儲存在小倉內,待生料磨啟動後再平均卸出;若LS300單管螺(luó)旋輸送機泛起故障,則封閉小(xiǎo)倉上部手動閘板,回灰由FU拉鏈機直接入晉升機(jī)進(jìn)庫;在窯內泛起包心料時打開外排溜管,將回(huí)灰料放出,減少有(yǒu)害成分的(de)影響。反吹風被短路排出,沒起到清灰作用。但切忌用力過大,將夾箍緊斷(duàn)。
該除塵器出口粉塵濃度有(yǒu)一段時間徘徊在30~35mg/m3,較正常時偏高,黄瓜视频IOS利用(yòng)停窯檢驗的機會,用熒光粉做(zuò)了泄(xiè)漏檢測,開啟後排風機並休止清灰輪(lún)回,在(zài)袋除塵器進口冷風閥按每平方米過濾麵積投入2.5~5g熒光粉,讓後排風機(jī)繼承運行15min,封閉風機,打開除塵器淨氣室的門,用(yòng)紫光(guāng)燈檢測(cè)每一間除塵淨氣分室一(yī)側(對(duì)積料風室做重點檢查(chá)),發現個別濾袋有Φ2~3cm破洞。重新調整濾袋張力在0.26~0.32kN,夾(jiá)緊夾箍。